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    柴油加氫裝置高壓換熱器管束腐蝕泄漏

    發(fā)布時間:2012-09-11 16:44:17 來源:小編 點擊:

    對某煉油廠柴油加氫裝置高壓換熱器管束腐蝕泄漏的發(fā)現(xiàn)經(jīng)過和設(shè)備狀況進行了描述。對管束泄漏的原因進行 了分析,認為主要是銨鹽結(jié)晶造成的沖刷腐蝕。對泄漏管束進行了修復,并提出了優(yōu)化生產(chǎn)、避免銨鹽結(jié)晶的改進措施。

    【關(guān)鍵詞】加氫精制;高壓換熱器;銨鹽;結(jié)晶;腐蝕

    【中圖分類號】TQ051【文獻標識碼】A【文章編號】1003-2673(2009)09-19-02

    1.發(fā)現(xiàn)泄漏經(jīng)過

    某煉油廠柴油加氫精制裝置在2008年9月發(fā)現(xiàn)反應(yīng)產(chǎn)物柴油顏色異常且石腦油烯烴不合格,經(jīng)過調(diào)整原料油比例、操作 溫度、壓力等條件后柴油顏色沒有好轉(zhuǎn),沒有發(fā)現(xiàn)反應(yīng)條件對柴油顏色影響的規(guī)律。初步分析為原料與反應(yīng)產(chǎn)物換熱器泄漏,經(jīng)過在反應(yīng)器出口和裝置低分、換熱器后采樣分析,確定是原料與 反應(yīng)產(chǎn)物換熱器E-1103泄漏。該換熱器型號為BFU1200-9.3/9.9-700-7.3/19-2I,管束材質(zhì)為0Cr18Ni10Ti,管板材質(zhì)為2.25Cr-1Mo+E309L+E347堆焊。投用時間為2004年4月。

    2.設(shè)備鑒定情況

    (1)現(xiàn)場將換熱器管程側(cè)Ω環(huán)割開,管箱取下,發(fā)現(xiàn)管束 的管程出口有大量的管子堵塞。進行了高壓水沖洗后觀察發(fā)現(xiàn):

    (2)管程入口處管板及管頭完好,未發(fā)現(xiàn)腐蝕問題。

    (3)管程出口90%管口腐蝕嚴重,管頭與管板焊接的焊 肉完全腐蝕,管口呈喇叭口狀,邊緣鋒利。

    (4)管板存在較深的沖刷腐蝕的蝕溝,部分位置堆焊層已 被完全沖刷掉,露出基材。

    2.2對管束的檢查結(jié)果

    (1)對管板及管頭進行著色未發(fā)現(xiàn)裂紋。

    (2)將管束運回原生產(chǎn)廠家,返廠后廠家對換熱器進行了 解體鑒定:①對管子外壁進行測厚,厚度為1.9mm,原厚為 2mm,基本沒有減薄。②管板側(cè)管頭磨損長度為50-60mm,管 口呈喇叭口狀,邊緣最薄處如刀刃,厚度為0.1-0.2mm。③檢查 發(fā)現(xiàn)有200余根管子被銨鹽堵塞(管子總數(shù)為823根)。

    (3)采集管口處及Ω環(huán)內(nèi)的堵塞物送專業(yè)機構(gòu)分析后 發(fā)現(xiàn)含有NH4+、S2-、Cl-、Fe2+,可以認為是NH4Cl、NH4HS的結(jié) 晶物。

    3.原因分析及結(jié)論

    2004年4月柴油加氫開工到2006年3月E-1103管程出口溫度在121-147℃之間,從2006年3月到2008年9月E-1103管程出口溫度在113-138℃之間。查得該條件下 NH4Cl的結(jié)晶溫度在200℃左右,E-1103的操作溫度在NH4Cl的結(jié)晶溫度以下,存在銨鹽結(jié)晶的條件,需要進行注水溶解銨鹽。

    注水要求。根據(jù)中石化《煉油裝置防腐蝕策略》,為防止加 氫高壓換熱器及高壓空冷器NH4Cl、NH4HS垢下腐蝕和沖刷 腐蝕,應(yīng)在高壓換熱器和高壓空冷器前連續(xù)、均勻、穩(wěn)定地注除 鹽水進行洗滌。注水量應(yīng)隨裝置的處理量變化進行調(diào)節(jié),注水 量最好控制在裝置處理量的8%,以確保高分酸性水中的硫銨 化合物總濃度不超過8%(質(zhì)),保證總注水量的25%在注水部 位為液態(tài)。我公司柴油加氫裝置100%負荷生產(chǎn)時處理量為 125T/h,根據(jù)上述要求,滿負荷生產(chǎn)時注水量應(yīng)控制在 125T/h×8%=10T/h。

    同時注水水質(zhì)要符合下表1列出的指標:

    該柴油加氫裝置所注水為脫硫水,2008年九月份脫硫水 指標如下:

    注水過程。柴油加氫裝置在2004年4月開工,E-1103前 一直沒有注水,2006年3月17日開始連續(xù)注水,注水為脫硫 凈化水,每小時2-3噸。2007年3月開始間歇注水,每周三注 脫硫凈化水2小時,水量在2-3噸/小時。

    可以看出E-1103前注水量較小,未達到裝置處理量的 8%。注水的不足一方面導致銨鹽結(jié)晶物不能完全溶解,從而在 管程出口處生成銨鹽垢物堵塞管子,另一方面少量的水與銨鹽 生成濃度較高的酸溶液,對管子產(chǎn)生腐蝕。同時脫硫水質(zhì)較差, 水中的氯離子含量較高,2008年8-9份的氯離子平均值為 31.02 mg/L,是注水水質(zhì)要求期望值的6倍,氯離子的存在加 劇了奧氏體不銹鋼的垢下腐蝕和應(yīng)力腐蝕。

    綜合以上分析可以認為是換熱器前沒有連續(xù)注水或注水量 不夠,導致銨鹽結(jié)晶堵塞管口,物流線速加大并產(chǎn)生擾流,使得 介質(zhì)中的銨鹽顆粒對管口及管板進行沖刷腐蝕,同時銨鹽與少 量水生成的濃度較高的酸溶液及氯離子的存在促進了奧氏體不 銹鋼的垢下腐蝕和應(yīng)力腐蝕,從而導致管束在管口處泄漏。

    4.修復方案

    由于管束腐蝕較嚴重,在現(xiàn)場不具備修復條件,返原制造 廠進行返修。具體管束修復方案如下:

    (1)管程Ω環(huán)切開后,先對管頭部位進行初步清洗;

    (2)將所有管頭全部銑開,抽出換熱管。根據(jù)換熱管的受 損情況,初步擬定將換熱管切除200mm后利舊;

    (3)對于新更換的換熱管煨制后需進行固溶處理及單根 水壓試驗;

    (4)管板表面噴砂處理,對于露出基材的部位進行補焊;

    (5)堆焊表面打磨齊平,重新修整換熱管孔及拉桿孔;

    (6)按圖紙要求重新組裝管束骨架,穿換熱管;

    (7)管束制造完成后,裝入殼體內(nèi),組焊殼程側(cè)Ω環(huán);

    (8)利用試壓法蘭進行殼程水壓試驗,試驗壓力為3.0Mpa;

    (9)殼程水壓試驗合格后組裝管箱,組焊管程Ω環(huán);

    (10)管程、殼程同時進行水壓試驗,試驗壓力分別為8.3 Mpa、9.35 Mpa。

    5.改進措施

    (1)注水應(yīng)為連續(xù)注水;

    (2)注水量應(yīng)隨裝置的處理量變化進行調(diào)節(jié),注水量最后 控制在裝置處理量的8%,以確保高分酸性水中的硫銨化合物 總濃度不超過8%(質(zhì)),保證總注水量的25%在注水部位為液 態(tài);

    (3)注水水質(zhì)指標要達到上述表1中的期望值,應(yīng)選用除 氧水;

    (4)為防止流速過高產(chǎn)生沖刷腐蝕,換熱器管束內(nèi)物流的 流速最大峰值不超過9m/s。


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